本報記者 魏慶軍 通訊員 王麗 魏熙 董晚
這個春天,反復(fù)的疫情如遲遲不散的“倒春寒”,考驗著安鋼干部職工的韌性與擔(dān)當(dāng)、意志與責(zé)任。
入豫即賦黃碼!3月下旬開始,河南省實施疫情嚴(yán)防措施,疫情防控新要求、嚴(yán)舉措對安鋼常態(tài)化疫情防控提出了更高要求。
在疫情防控工作中,安鋼嚴(yán)格落實河南省及所在市區(qū)疫情防控要求,及時下發(fā)《關(guān)于做好當(dāng)前疫情防控工作的通知》,第一時間布防布控。安鋼一方面外防輸入,內(nèi)控風(fēng)險,全面筑牢安全屏障;另一方面超前謀劃,克服供應(yīng)鏈、物流運輸?shù)戎T多困難,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)順。
火力全開 生產(chǎn)勢如破竹
生產(chǎn)一線也是戰(zhàn)疫前線。面對疫情的考驗,安鋼在筑牢疫情防控“銅墻鐵壁”的基礎(chǔ)上,以硬核舉措全力確保生產(chǎn)穩(wěn)定順行,交出了一張又一張亮眼的成績單。
3月15日,安鋼1號、2號高爐分別經(jīng)過64天、90天燜爐檢修后,順利按下重啟鍵。為確保高爐安全復(fù)產(chǎn),安鋼從設(shè)備點檢維護(hù)、開爐爐料準(zhǔn)備到送風(fēng)安全確認(rèn),從布料模式選定、送風(fēng)參數(shù)控制到各種備件材料籌備、爐前安全出鐵,從生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)、設(shè)備運行調(diào)試到爐前出鐵操作、后勤供應(yīng)保障職責(zé)管理實施了多項措施,送風(fēng)6.5小時后順利出鐵……細(xì)致的準(zhǔn)備工作,創(chuàng)造了2號高爐燜爐復(fù)產(chǎn)新速度。
“班產(chǎn)完成15爐!日產(chǎn)達(dá)42爐!100噸電爐再創(chuàng)班產(chǎn)、日產(chǎn)歷史新高!”3月21日,該公司電爐生產(chǎn)再破紀(jì)錄。
繼安鋼1號、2號高爐兩座高爐順利開爐后,4月10日,安鋼1號燒結(jié)機(jī)開機(jī)生產(chǎn),標(biāo)志著該公司踏上三機(jī)三爐滿負(fù)荷生產(chǎn)新征程,為極致高效化生產(chǎn)提供強(qiáng)力支撐。
安鋼高效化生產(chǎn)如火如荼,新品種研發(fā)也奮起直追。
“1780毫米熱連軋產(chǎn)線首次成功軋制高強(qiáng)汽車輪輞用鋼AG650LW,有力推動了汽車鋼產(chǎn)品的提質(zhì)換擋!”4月3日,該公司再次傳來好消息。該產(chǎn)品的成功生產(chǎn),為安鋼后續(xù)汽車輕量化用鋼的研發(fā)與軋制奠定了堅實基礎(chǔ)。
暢通動脈 供料緊張有序
疫情期間,各地高速卡口執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一成為制約貨車公路運輸?shù)碾y點。對此,安鋼主動適應(yīng)形勢變化,了解相關(guān)信息,并及時反饋給運輸方,避免貨車因手續(xù)不全導(dǎo)致無法下高速。
提前辦理貨車進(jìn)廠手續(xù)、將不達(dá)標(biāo)的車輛更換為純電重卡車頭、查驗雙碼……車輛進(jìn)廠前,安鋼毫不放松,防疫、環(huán)保兩手抓。
針對疫情導(dǎo)致的運輸人員減少問題,安鋼采取24小時作業(yè)制,竭力保證原燃料運輸?shù)轿弧C鎸γ刻?000噸的燒結(jié)礦倒運重任,安鋼從臨時料場和第二原料場進(jìn)行分流,有效防止了廠內(nèi)交通堵塞的問題。
近期,由于生產(chǎn)的逐步恢復(fù),疊加疫情原因,鐵路運輸工作量陡增。
“既要滿足生產(chǎn)所需,又要讓原燃料進(jìn)得來、卸得下。不增加貨車延時費,是每日工作的重點。”安鋼運輸部原料管理室主任郜建興緊盯屏幕,頻繁聯(lián)絡(luò),不時提筆記錄。
對此,安鋼制訂了一系列措施打通淤點、堵點,形成了從港口發(fā)運、原料進(jìn)廠到翻車接卸,再到高爐供料的一體化協(xié)調(diào)機(jī)制。
“目前,安鋼每日接車量穩(wěn)定在600車左右,同時滿足了生產(chǎn)和降本兩個剛性需求,穩(wěn)住了保供基本盤。”郜建興表示。
強(qiáng)基固本 檢修保駕護(hù)航
全面克服疫情影響,安鋼干部職工滿腔熱血,一心撲在生產(chǎn)、檢修等工作中,鉚足干勁向前沖。
“轟隆隆,轟隆隆……”3月29日,伴隨著軋制鋼坯的轟鳴聲,經(jīng)過中修的2800機(jī)組第1塊鋼坯進(jìn)入軋機(jī),試軋一次成功,中修項目圓滿結(jié)束。此次2800機(jī)組中修項目僅用了18天,較原計劃提前59小時完成,再次展現(xiàn)了“安鋼速度”。春意漸濃,以2800機(jī)組為代表的高效產(chǎn)線去除沉疴、輕裝上陣,為保供保產(chǎn)中的安鋼注入了一針“強(qiáng)心劑”。
除主線檢修外,強(qiáng)化日常點巡檢、打造“低成本”檢修模式是安鋼產(chǎn)線順行的“定海神針”。
“我們認(rèn)真落實三級點檢體系,做到勤檢查、勤維護(hù)、勤報告、勤消除,提前布置檢修預(yù)案,將‘預(yù)防式’檢修落到實處。”安鋼建設(shè)公司檢修負(fù)責(zé)人王延雷說。
在每輪檢修項目開始前,安鋼通過網(wǎng)絡(luò)施工圖和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書將每日施工的進(jìn)度量化、細(xì)化,著力做好備件上線前確認(rèn)、工器具設(shè)備調(diào)度使用等工作,加大統(tǒng)籌力度,確保檢修處于低成本、可控狀態(tài),為公司高效化生產(chǎn)提供了強(qiáng)力支撐。
寒隨一夜去,春逐五更來。屬于安鋼生產(chǎn)經(jīng)營的春天,在安鋼干部職工的沖天干勁中正款步而來。
《中國冶金報》(2022年4月20日 02版二版)