鄂城鋼鐵公司煉鐵廠自動化車間原料電工班圍繞“故障時間”“修舊利廢”等關(guān)鍵班組指標(biāo),積極開展勞動競賽,發(fā)動職工向內(nèi)挖潛增效,深入推進提升工作。1-10月份,班組修舊利廢指標(biāo)提升度141.4%, 電氣故障誤時指標(biāo)提升度90.4%,獲得三季度“關(guān)鍵指標(biāo)進步幅度最大班組”。
快點!再快點!
?原料備料區(qū)共有10個大型機臺,為高爐供應(yīng)塊礦和球團礦,為燒結(jié)機供應(yīng)混勻礦,但生產(chǎn)過程中有時會出現(xiàn)積礦現(xiàn)象,導(dǎo)致集電器撞壞和滑觸線損傷,造成生產(chǎn)中斷。
“一旦出現(xiàn)這樣的故障,處理起來,起碼要半個多小時,影響到生產(chǎn)。”當(dāng)大家在處理故障時,原料電工班班長何雷則在思考著,如何能快點、再快點恢復(fù)生產(chǎn)?很快,何雷便想出了一個“大招”,帶領(lǐng)大家進行設(shè)備改造:給集電器加裝防撞開關(guān),一旦出現(xiàn)積礦,就發(fā)出報警,讓變頻器停機,避免故障發(fā)生。這樣不僅集電器撞壞現(xiàn)象,還能快速恢復(fù)生產(chǎn)。
實施改造以來,已7個月實現(xiàn)故障零誤時。
“西瓜 、芝麻”一起撿
“精打細(xì)算,遇荒不亂。”原料電工班積極發(fā)動班員修舊利廢,自主對損壞的變頻器、軟啟動器等進行維修,對廢舊集電器等進行回收再拼裝使用。今年,每月修舊利廢降本2萬元以上。與此同時,班組參與的設(shè)備改造項目直接創(chuàng)效64萬,還實施了備料3#堆取料機無人化改造,實現(xiàn)遠(yuǎn)程精準(zhǔn)定位堆料、取料操作,現(xiàn)場無人化,節(jié)約人力資源和時間成本。
“滴水成河,聚沙成塔。”原料電工班引導(dǎo)職工從身邊、從崗位做起,開展節(jié)支降耗“大討論、大整治、大提升”。職工通過“獻(xiàn)一計”、“全員改善日”等,實現(xiàn)每天降電耗2萬度。
原料電工班
只是煉鐵廠班組競賽爭先的一個縮影
如今
指標(biāo)一點一點優(yōu)化
成本一分一分節(jié)省
效益一分一分地掙
已成為煉鐵廠所有班組的共識
(晏芳)