今年以來
煉鋼廠認真落實
“四化”“四有”要求
聚焦降本增效中心任務
緊盯“鐵包周轉(zhuǎn)率”和“鐵水過程溫降”
堅持“向溫度要效益”
7月,鐵包周轉(zhuǎn)率、鐵水過程溫降
較去年月度平均
分別提升了1.04次/天、降低了14.65℃
取得了新突破
打準生產(chǎn)組織優(yōu)化拳
全面分析鐵包周轉(zhuǎn)全流程作業(yè)要素
制定實施了鐵包周轉(zhuǎn)率提升方案
強化鐵包動態(tài)管理
優(yōu)化高爐配包模式
以“1+1”配包模式替代“1+2”配包模式
生產(chǎn)調(diào)度組根據(jù)鐵包受鐵時長、重包走向等
實時情況合理調(diào)度行車作業(yè)
實現(xiàn)鐵包極致運行
在線鐵包使用個數(shù)減少3-5個/天
打好設備管理保障拳
大力推進操檢維調(diào)
全員參與設備管理
加強行車滑線、繼電器等重點部位點巡檢
點檢員嚴格執(zhí)行半天現(xiàn)場工作制
切實做到事前防控
進一步提升設備保障能力
打實規(guī)范崗位操作拳
加強標準化作業(yè)管控
細化行車點對點吊運鐵包標準239個
通過現(xiàn)場實地檢查、運用鐵包跟蹤系統(tǒng)抽查等方式
進一步提升操作人員標準作業(yè)意識
始終保持鐵水轉(zhuǎn)運生產(chǎn)節(jié)奏快捷平穩(wěn)、井然有序
為提升鐵包周轉(zhuǎn)效率、減少鐵水溫降創(chuàng)造了條件