寶武集團中南股份煉鐵廠高爐車間7號高爐區域積極響應該公司“活下去,好起來”工作要求,以技術創新為驅動,在除塵風機調頻模式優化方面開展了深入探索,取得了顯著的節能增效成果。
挑戰:定頻運行,電耗居高不下
此前,7號高爐爐前除塵風機采用定頻設備,兩臺功率為2800千瓦的風機分別以45赫茲和40赫茲的固定頻率運行。這種運行模式致使7號高爐區域去年上半年平均日耗電量高達952476千瓦時,電耗成本成為制約生產成本降低的重要因素。面對這一困境,7號高爐團隊深知必須通過技術創新與精細管理尋求突破,以實現提升效率、降低成本的目標。
策略:動態調頻,精準調控
為改變電耗過高的現狀,7號高爐團隊充分發揮集體智慧,大膽推行爐前除塵風機頻率動態調整策略。根據爐前鐵口工作狀態的變化,制定了精細的調頻方案。在鐵口剛打開時,考慮到可能出現的小噴濺現象,兩臺風機仍保持45赫茲與40赫茲的較高頻率,以確保除塵效果,防止粉塵外揚。而當開口3分鐘至20分鐘后,若鐵口趨于穩定且無噴濺情況,團隊根據不同鐵口位置制定了精細的調整方案,南邊 2、3號鐵口將風機調整為40赫茲與30赫茲運行,北邊1號鐵口則調整為40赫茲與25赫茲運行,這一舉措在保障基本除塵需求的同時,有效降低了設備運行功率。此外,當鐵口來風前期小吹時,崗位人員迅速將風機頻率上調至45赫茲與40赫茲,及時避免鐵口冒煙,在環保要求與節電目標之間找到精準的平衡點。
成果:節電顯著,效益可觀
通過靈活精準的調控措施,7號高爐區域在滿足爐前除塵嚴格要求、杜絕鐵口冒煙和防止環保事故發生的前提下,成功實現了節電降本,去年下半年平均日耗電量大幅下降至921831千瓦時,相較于上半年,平均日耗電量減少了30645千瓦時。按照此節電效果推算,年化節電效益539萬元。這一成果不僅顯著降低了企業的生產成本,還為同行在節能降耗技術創新與精細化管理方面提供了的借鑒經驗,引領行業在綠色發展、高效運營的道路上不斷探索前行。(黃冬芬 陳勝)