寶武集團(tuán)中南股份煉鐵廠(chǎng)7號(hào)高爐爐前班以“向難題亮劍、向創(chuàng)新要效”的決心,聚焦設(shè)備頑疾,突破技術(shù)瓶頸,日前成功將油管月更換量從25條降至5條,年化創(chuàng)效近5萬(wàn)元。
迎難而上:高溫“烤”驗(yàn),破解設(shè)備損耗頑疾
7號(hào)高爐大修后,因場(chǎng)地限制,開(kāi)口機(jī)與鐵口距離過(guò)近,長(zhǎng)期承受1500℃鐵水高溫輻射,加上鐵口噴濺的影響,液壓炮油管頻繁燒損,月均損耗25條。原冷卻系統(tǒng)采用“高壓水+壓縮空氣”混合噴霧降溫,但水壓失衡時(shí),水氣倒灌侵蝕壓縮空氣管道,不僅導(dǎo)致風(fēng)口成像失靈、風(fēng)動(dòng)送樣故障多發(fā),而且設(shè)備冷卻效果不佳,無(wú)法從根本上解決問(wèn)題。班組算了一筆賬:每次更換油管需停機(jī)2小時(shí),人力成本和備件損耗疊加,月均直接損失超萬(wàn)元,同時(shí)對(duì)高爐生產(chǎn)造成影響。面對(duì)這一嚴(yán)峻形勢(shì),爐前班長(zhǎng)溫泉鋒毅然立下軍令狀:“必須啃下這塊硬骨頭!”
創(chuàng)新破局:巧解“水氣博弈”,激活冷卻系統(tǒng)效能
面對(duì)傳統(tǒng)冷卻方式的固有缺陷,爐前班組打破常規(guī)思維,提出“物理隔離、精準(zhǔn)調(diào)控”的創(chuàng)新方案。爐前區(qū)域主管張志堅(jiān)帶領(lǐng)班組團(tuán)隊(duì)反復(fù)試驗(yàn),將高壓水管與壓縮空氣管分離,并把兩管端口間距調(diào)整至2厘米,隨后通過(guò)調(diào)節(jié)水量和壓縮空氣量,利用氣壓沖刷水氣形成均勻細(xì)密的水霧,精準(zhǔn)噴灑在管路上,實(shí)現(xiàn)高效冷卻。這一創(chuàng)新改造徹底解決了水進(jìn)入壓縮空氣管道的問(wèn)題,大幅提升了冷卻效果。改造后,冷卻水霧覆蓋面積擴(kuò)大了30%,設(shè)備表面溫度降低了60℃,油管的耐熱性能得到顯著增強(qiáng),有效延長(zhǎng)了其使用壽命。
效益突圍:小改造釋放大能量,長(zhǎng)效降本顯擔(dān)當(dāng)
這一創(chuàng)新改進(jìn)不僅成功攻克了長(zhǎng)期困擾的技術(shù)難題,還帶來(lái)了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過(guò)三個(gè)月的實(shí)踐驗(yàn)證,每月更換油管的數(shù)量從25條減少至5條,其中短油管減少17條,長(zhǎng)油管減少3條,年化效益達(dá)4.99萬(wàn)元,同時(shí)設(shè)備更換頻率大幅降低,對(duì)生產(chǎn)的影響也降至最低,為企業(yè)節(jié)約了人力和物力資源。(黃冬芬 陳勝)